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變頻器在石化企業節能改造項目中的作用

發布時間:2024-08-14

根據對離心式風機循環系統壓縮機運作加工工藝的掌握,上海某石化企業采用大功率變頻器對電機開展變速更新改造,獲得了非常大的環保節能經濟效益。伴隨著大功率型號銷售市場的進一步完善,將會出現愈來愈多的機器設備納入更新改造之列,為國家的節能降耗做出貢獻。


一、項目可行性


上海某石化公司創立于二零零三年一月,歷經多年發展趨勢,企業有著20000t/a丙醛設備,10000t/a丙醇設備,15000t/a丁辛醇殘余液收購設備,30000t/a辛醇設備,在其中大功率型號運用在丙醛車間的循環氣壓縮機上。此負荷機器設備為離心式風機循環系統壓縮機,主要參數以下:


物質合成器(CO,H2等)最大功率Pdn455kW  輸出功率323kW額定值轉速比n02980r/min


額定值轉速比14029r/min額定電流U06kV  額定值總流量20190M3/h


額定電壓I052.1A  通道工作壓力1.35MPa額定值功率因素0.88


出入口工作壓力1.85MPa  增長速度箱增長速度比1:4.7


二、生產制造生產流程


來源于辛醇車間的合成氣與烯徑廠的丁二烯混合進到生成反應罐,在金屬催化劑的功效下轉化成液相丙醛歷經制冷,冷疑獲得除丙醛,汽體經循環氣壓縮機,回到生成管式反應器,高效液相粗丙醛進到精餾裝置精餾塔獲得丙醛商品。粗丙醛搜集系統軟件生產流程如圖所示1所顯示:

“三科變頻器”

圖1:除丙醛搜集系統軟件工藝設計流程圖


在具體運用中,直流時每一次起動壓縮機全是輕載起動,起動起來十分不易,另外歸還加工工藝上產生非常大安全隱患,例如噪聲大,起動電流量大,危害機器設備使用壽命、工作壓力突然變化等。此外,因為負荷的不確定性很大,電機非常少在載滿狀況下運作,僅借助關出入口閥、打流回來調整總流量,消耗比較嚴重,耗能較高,運作十分不經濟發展。為了更好地處理這一系列難題,根據多方面調查,我廠決策選用大功率型號對電機開展變速更新改造。


三、改造方案


1、機器設備型號選擇


依據客戶電機主要參數及負荷狀況,配備由億思特企業生產制造的IDrive2000系列產品大功率變頻變速系統軟件;該商品具備設計方案容量大、負載工作能力強,實際操作便捷,品質靠譜等優勢。


2、一次主控制回路計劃方案


據客戶滿意度,綜合性考慮到顧客當場具體運作特性,及其商品的創新性、可信性和性價比高,采用大功率變頻變速系統軟件開展系統軟件設計方案。為了更好地充分保證系統軟件的可信性及其機器設備的使用率,軟啟動器配備計劃方案選用“一拖一手動式”方法,即一臺電機配備一套直流變頻設備,一切一臺電機都可以工作中在直流變頻運作情況或直流運作情況,相互單獨,互相危害;其電路原理圖以下:

“三科變頻器”

圖2:手動式旁通柜計劃方案平面圖


基本原理表明:


針對8kV機器設備,QF1為上級領導客戶大功率開關柜電源開關,QS為髙壓防護閘刀開關,QS1、QS21、QS22組成旁通一部分。QS1與QS22合閉,QS21斷掉,電機以直流變頻方法運作;QS1與QS22斷掉,QS21合閉,電機以直流方法運作。在其中QS21與QS1、QS22嚴苛“五防”自鎖互鎖。當軟啟動器出現必須維護保養時,旁通轉換進行后,電機以直流運作方法時,不危害客戶的一切正常生產制造;當軟啟動器開展維護保養進行后,再次將電機轉換到直流變頻運作方法,實際操作簡易、靠譜。 


四、大功率型號節能項目狀況


1.現場技術性數據信息:更改頻后比直流運作時的參數對比表:


“三科變頻器”


五、電機直流變頻更新改造后的運作狀況


選用直流變頻變速后,產生的較大一益處有以下幾個方面:


1.電機完成軟起動,電機起動電流量遠遠地低于額定電壓,開機時間相對增加,對電力網沖擊性不大。


2.壓縮機進出口壓差減少了許多。之前壓力差5公斤,機器設備噪音比較嚴重,能做到120聲貝;更改頻后壓力差為0.8kg,噪聲僅為75聲貝上下。進而緩解了啟動機械設備轉距對電機機械設備損害,減少了噪聲,合理的增加了電機的使用期,相對地增加了很多零部件的使用壽命;另外巨大的緩解了對管路的沖擊性,合理增加了管路的維修周期時間,降低了維修維護保養支出,節省很多維護費。


3.鍵入電流量降低許多,之前電流量許多都干了無功功率,消耗巨大。下圖16的運作主要參數為例子,由此可見其鍵入電流量降低了許多。 


4.功率因素由原先的0.8上下提升到0.95之上,不但省掉了功率因素賠償設備,并且降低了路線耗損;


六、結果


本設計方案根據對循環氣壓縮機的電機直流變頻變速更新改造,合理解決了以前運作全過程中出現的起動艱難難題,改進了生產工藝流程,增加了機器設備維修周期時間,而且獲得了優良的經濟收益。