發布時間:2024-08-22
一、鑄鐵管的生產過程
某地鑄管廠的主要產品是大口徑的鑄鐵管,該產品大多用在城市自來水供水管上。該企業為減少管壁的厚度,又要保證鑄鐵管的質量,生產大口徑的供水管方法采用離心澆注,即將高溫融化了的鐵水倒入模具中,再將模具高速旋轉。由于離心力的作用,鐵水很快在模具中成型,維持數分鐘后,鐵管溫度下降到大約700度~800度時逐漸降速到零,開模取管。鑄管機模具放在前后四個傳動輪上,原來的傳動方式是兩臺37kW的電磁調速電機經皮帶輪傳動。如下所示。
鑄管機傳動示意圖
二.鑄管機的負載機械特性
鑄管機負載特性為大慣性負載,而且,起動前需加一定量的鐵水,又是重載起動。電磁調速器低速轉矩較差,要保證生產的正常進行,電機的容量選得較大。如圖4所示,鑄管機傳動由兩臺37kW的電機共同承擔,因此兩臺電機之間存在同步問題。電磁調速器調同步比較困難,原來用人工調節同步往往難以保證。不同步時,只有一臺電動機出力,這臺電機處于超載運行,另一臺電動機處于發電狀態,這樣對電機運行是不利的,有時可能損壞電動機。
三.鑄管機的變頻調速
根據上述情況,該企業選用了中低壓變頻器(Variable-frequency Drive,VFD)。因為該方案是需要應用到兩臺37kWVFD,這里我們考慮到需要進行同步控制,因為這樣做同步效果好,但需外接同步器比較麻煩。用一臺75kWVFD控制兩臺電動機,由于兩臺電動機的特性有一定的差異,其速度也會有速度差,如果速差不大還是可以滿足使用要求。鑄管機對兩臺電機的同步要求不高,為簡單采用電機并聯,選用一臺75KWVFD拖動兩臺37kW電機運行,為保護電機,每臺電機需裝熱繼電器,如圖8-2中的RJ1、RJ2。設定F01=3,調速用X4、X5端子按鈕控制,按X4升速,按X5降速。停車時間設為120s,降速到VFD的輸出頻率5Hz時,啟用直流制動。現場測試,有一臺電機的線電流為57A,另一臺電機的線電流為38A,調整VFD的特性曲線,使兩電機的線電流之差盡量縮小。變頻調速控制原理如下所示。
鑄管機變頻控制原理圖
四.改造后的效果
經由通用變頻器展開的變頻改造后的鑄管機,設備運行調速便捷,無需在運行中調同步就能將兩臺電機負荷分配基本均勻。而且轉速可調范圍達到了1200r/min以上,且在運行中能夠保持平穩。VFD取代了電磁調速器后,有較好的節能效果,據鑄管廠用電度表測試,節能在22%上下,經濟效益明顯。